为了积极响应企业“节支降耗”的号召,运河煤矿洗煤厂积极探索,开展小改小革活动。在精煤脱介筛筛板上增设挡煤檐就是其中最有成效的“小革新”之一。
参与重介洗煤的人都知道,在重介洗煤过程中,介质或多或少都会随着洗出的煤矸而流失,不仅造成生产成本的增加,更糟的是流失的介质有一部分进入精煤产品当中,导致精煤产品灰分增大而影响煤质,降低了洗煤效益。针对这一现状,洗煤厂经过集思广益,本着“简洁、高效”的原则,采取了在固定精煤脱介筛筛板螺栓处加设数道挡煤檐的办法。改造效果十分明显,当精煤产品分选出来以后,由于挡煤檐的作用,精煤会在煤檐处停留翻滚,这样洗介水就能够更那充分的将附着在煤样上的介质冲刷下来。
经济条件作用也二十五分更为明显:之前未加挡煤檐时,每加工1公斤煤炭所用有机溶剂每次大约为11千克,现如今降低了到0.8公斤差不多,物料的短缺增多,也降低了了对煤炭化验的会影响。只能根据在当下物料价位计算,每加工1公斤精煤就能合理利用0.22元,也许按每一天人均生育1000吨来计算的话,每天可节省220元,一个月下来,不包括煤质的提升效益,仅介质成本就能节省六千多元。
(运河煤矿 高维东 王秀东 刘洋)